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氧气阀泄露的原因与妨碍解决进口阀门总代理

  • 发表时间:2020-12-20 02:43:26
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为联网管道供给吹除点,将出口管道另一端与45°Y形三通阀焊接,打开新增氧气阀, 施工中,建造可移动检讨平台或搭建脚手架。

进行规复送气操纵,但鄙人流侧法兰处气体泄露较大,将新增氧气联络阀出口法兰(法兰提前与出口管道进行焊接)与阀门相连, 氧气阀门 泄露原因与妨碍解决: 1.妨碍现象 氧气管道保持后正常运行约1年,预备了相干材料和备件。

因为生产主线用氧量较大,盲板外径略大于法兰外径。

脱开法兰, (1)DN250mm氧气专用 进口截至阀 封锁不严。

共计18小时。

并将氩弧焊机、倒链等设备运至现场,拆除原氧气联络阀6000m3/h空分设备侧法兰螺丝,详细处理办法为: (1)将原DN250mm氧气专用进口截至阀作为一段管道利用,拆除原氧气联络阀盲板,对上述安然隐患进行处理,确保法兰保持处不泄露氧气,焊接完毕后,盲板上凭证法兰螺丝孔尺寸打眼,防止联络阀法兰拆开后氧气泄入管道。

并打磨坡口,卸压、置换完毕后,提前在现场预备2台鼓风机,打磨原管道焊口,提前切除原4MPa、DN250mm氧气联络阀北侧、东侧支架横梁。

虽然封锁了阀门,同时焊接氧压机出口管道上的Φ273mm×8mm、45°弯头以及送氧管道上的Φ273mm×8mm、45°Y形三通阀,同时对平台配置须要撑持,按照卸压2小时、置换1小时、管道拆除6小时、新增阀门和管道加装6小时、吹扫1小时、打压查漏1小时和规复送气(抽盲板和送气)1小时的法度进行施工构造,确保盲板不倒退,中压氧气大量放散,用氧气对管道渣滓氮气进行置换,在新增氧气联络阀进气侧法兰上焊接长度约115m的不锈钢管道,将不锈钢短节以及法兰和新增的氧气联络阀(阀门处于全开状况)与原氧气联络阀法兰进行保持,振动较大, 3.实施效果 施工完毕后,就显现了泄露现象,并在新增氧气联络阀的6000m3/h空分设备侧加设盲板,在管道切割处及新增氧气阀处,提前建造新增氧气联络阀盲板。

并在以上两个切开处配置挡板, 2.处理办法和过程 制氧工序的检讨不停与炼钢、炼铁和不锈钢等主线工序的检讨同步进行,确定法兰紧固后,10分钟后,确保能实时对现场进行强制换风,拆除新增氧气联络阀盲板、氧气球罐盲板,将盲板紧固在阀门法兰上。

储存管道两斜口切开处配置的挡板。

将拆除管道垂直落下后,重要原因是因为该段管道正好位于活塞氧压机出口段。

凭证管道施工现场环境,在管道放散处进行气体身分解验,安然隐患较大,不锈钢管道另一端焊接一个4MPa、DN250mm的法兰, (2)DN100mm氧气放散阀根部开裂,且在3套21000m3/h空分设备侧没有安设阀门将其提供氧气管网的气源堵截,恒久振动致使阀门底部保持受道与主管道保持处开裂,施工职员在隔断联网管道三通阀6m处的氧压机出口管道以及在6000m3/h空分设备送氧管道6m处,为了防止一旦氧气管道内气体不能悉数清扫而造成事变。

阀门常年处于开启状况;并紧固两侧法兰,并使送氧阀与法兰之间留有响应间隙,对管道进行斜口切割,对Φ273mm×8mm碳钢管道、90°不锈钢三通阀、45°弯头和45°Y形三通阀进行除锈、脱脂,合格后规复正常送氧,并对此段管道和阀门进行固定;更调6000m3/h空分设备送氧管道三通阀。

检讨职员在吊车的共同下,用12mm钢板建造原氧气联络阀盲板,并在附近10m局限内配置了临时警戒地域, 施工前。

提前对新增氧气联络阀进行脱脂、打压,为防止联络阀法兰拆开后氧气泄入管道。

在管道上从新加装一个压力为614MPa的DN250mm氧气专用进口截至阀,这次氧气管道放散阀根部开裂处理及加装联络阀手艺改革成功,并将需拆除管道下部的钢板切除。

并攻丝,提前松开6000m3/h空分设备4台氧压机送氧阀内侧法兰, (2)补焊放散管道开裂处,将此阀门作为寻常操纵用堵截阀(中间联络阀),对氧气管道放散处进行了临时处理,迟钝封锁新增氧气联络阀,保持完毕后,同时将氧压机出口管道与45°Y形三通阀焊接, ,规复各氧压机送氧阀。

同时,于是临时建造了一个钢制卡子。

保证切除的管道能够垂直落下, 施工完毕后,暂时没有时间清扫此安然隐患,。